:機械加工

200711

200711 に関する記事です。

改善

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いつの日か内張り用の吊り具を紹介しましたが、
使用時に常に写真の様にビヨ〜〜〜んって伸びていて
小さい穴を張る時に片手で縮め辛いので
バネをつけました。


20071129192335.jpg 20071129192401.jpg


すごくいい感じ
今やこの吊りクランプは必須アイテム
コイツなしでは仕事になりません

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旧現場でフランジ付きの古びた9インチのチャックを
見つけたので「これはいただき」と言わんばかりに
FHに持ってきた。

このチャック、
何年回されずに放置されていたのか?
っていうくらい油とほこりまみれになっていた。
エイチャンガツカッテヤルサ


今の会社は基本、旋盤加工がないので丸物からの
加工が圧倒的に少ないけど無ければ無いで
段取りの幅が狭くなる・・。

今回のハウジングフライホイールは
今までより更に薄型化されており
ケガキ作業もめんどうで
テーブル中心で芯を出したチャックからの方が
原点出しも楽なのでちょうどいい機会です。
今後の段取りパターンもちょっと変わっていくかな?




20071127192331.jpg

旧現場で加工を終えた1800カクのテーブル。デカッ

思わずとっちゃいました

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20071116192007.jpg 20071116192018.jpg

これやりだすと予備テーブルで合間に何もできないことが
わかりました。ツールツカイスギ

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20071115205148.jpg 20071115205202.jpg

20071115205214.jpg


M2はシリンダーの重要部分。
歪まないようにだけクランプに気を使えば
それ以外はどーってことなかったですイッコペケシテルノニ?



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M3はM1の時にクランプのボルトのために
加工できなかった部分。
奥の座面深さは290,25mm。
φ63の390、4枚刃、フェイスミルアーバー300mmの
特注品でヘリカルで対応した。V140F0,4
ヘリカルピッチ0,5
ビビる寸前


今回このクランクケースのM1〜M3の段取りで
78本のツールを使いました
ポケットには余裕があったけどドリルチャックに
ドリルソケットをV815,オークマから
かき集めており、ツーリングの買い足しも
検討せざるを得ない状況です


オークマ門型のツールに乗っかってれば良かった

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決してミスってはいけません・・・イキナリカイッ!


あれだけ確認したのに・・・

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20071113190113.jpg


φ40の通し穴とは別に片側からφ62、
反対側からφ84,5の穴がある。
加工終盤でメントリの工程で発覚・・・。
円周上に走ったメントリの加工音が微妙に
違っていた・・・。
もしやと思い座標を確認してみたら
φ62はY座標が128,0
φ84,5は127,8になっていた

そもそも座標の打ち込みは
CADで拾った座標をそのまま打ち込む。



20071113190133.jpg 20071113190123.jpg


φ84,5のY座標はCAD上、127,80
φ62のY座標はCAD上、127,797
になっていたので打ち込む際に勘違いして
128,0と入力してしまっていた

127,797は127,80にしたつもり


イイワケハイタシマセン


ブッシュ修正は不可でとなりました

材料代ウン十万?


ソレイジョウユーナ モーダメダ━━。゜(。ノωヽ。)゜。━━ァ!!!!


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今日昼過ぎに4面分のプログラムがやっと完成した
完成後4面分の工具の優先NOを割り付けていた・・
マザックでトレーニングを受けたことのある人は
みんな2,4,6,8と偶数で割り付けるやり方を
教わったと思います。
これは割付終了後に更に加工が増えた時に間に
入れることができるからです。
マザックユーザーならなんてことない
いつもの作業です。

2,4,6・・・82,84,86、すでにこの辺りで
ドンダケ〜ナガイカコウヤネン 96,98、オ〜ハジメテツカウスウジ?
次100ジャン?



ところが・・・



20071110185952.jpg


優先NOって「99」までしか入力できないことを
今日、初めて知りました。セメテ3ケタニシロ


と言うのも今回のクランクケースは自分にとっても
1パレット1回のサイクルスタートに対する
使用工具数が過去最高の57本もあり、
プログラムもかなり長くなっています
これでも共用できる刃物は共用し、出来るだけ
コンパクトなプログラムにしてるんですが・・・

結局優先NOは終盤あたりから奇数も使いました。



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両面から通したφ40のボーリング穴。
ゲージはバッチ通った

休み明け、あと一息で4面完成


ツカレタマッテカゼヒイタ(゜-Å) ホロリ

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20071109195134.jpg 20071109195142.jpg

図面11枚と格闘
2台のホワイトボードにも全然収まりきれない。
1工程目は周り4面の加工。
1面1面の穴加工はさほどややこしくないけど
フェーシングの段差加工深さを図面から
見つけ出すのに大変です


20071109195152.jpg

穴加工プログラムの途中で今日の仕事を
終えました。モウダメポ..._〆(゚▽゚*)

アタマヘロヘロ

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20071108190457.jpg 20071108190506.jpg

旧現場から2面引きした状態でクランクケースが
入ってきた。納期に余裕はあるけど、コイツは
プログラムに相当手こずりそうだ

形がカクに近いので歪を気にせず段取りできる
のが救いですな


20071108190516.jpg

図面11枚分、ザッと使う刃物を書き出してみたら
エライことになりそうや!
H6〜H8の穴だけでも16種類もあるじゃんキッツイノー

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20071106192143.jpg

前回の型とは違い、内径部分が補強されており
入り口部分がさらに狭くなった
明かりなしでは奥も見えない
もう前回の加工方法は使えない


20071106192124.jpg 20071106192134.jpg

こんなこともあろうかとリダクションアダプタを
一通り2本づつ揃えておいた。
φ47H8深さ310の貫通穴。
前回普通にエクステで延長して加工した時には
ビビッて話にならなかったのにワンサイズ上の
アダプタを使用するだけで何の問題もなく
加工できた。V60F0,07。

ん〜、工具に金かけると考え事が減るじゃん


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20071029202920.jpg

軽量化目的か?最近かなり薄型化されてきている

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