:機械加工

200701

200701 に関する記事です。
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今日コイツやっててわかったことがある
最近はコストを考え、ツラを削るのにミツビシAPX
を使ってるけど、最後の0,2の仕上げでビビリが
止まらない。ミツビシはSVに比べ、すくいが大きく
イモノ用のチップも無い。周速落としても止まらないので
SV390の1030で同じ条件で変更すると
ビビリがなくなった。APXは薄物加工には向いてない!
ワークを引っ張りながら削ってるって感じ

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↑明日生コン流し込み。

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わかりにくいけど床を専門業者がカットしていった。
道路工事の時に切っていくやつ?
Φ400位のカッター使ってあっという間
最初の真下への切り込み、あまりにも送り早すぎて
コワイコワイ 割れて飛んできそう・・・。

明日は掘り込む作業となる。

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ある程度変更可能なジグにしておいて正解やった。

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前回やったものとよく似てるけど全然違った。
ジグの受けの部分の位置も違うので位置を変えて
取り付けた。コイツは乗せる前に両ツラに十字方向
にケガキを入れ、X方向はテーブル中心、Y方向は
ハイトゲージで高さを合わせて取り付けなければ
ならない。結構じゃまくさい
右写真奥の左のボルトのみ固定で右のボルトで
左右の高さを出し、一番手前の短いボルトで
前後の高さを出す。奥から2列目のボルト2本は
上からクランプしたときに歪まないように
突っ張るボルト。

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M2は2箇所のノック穴を利用し、正面のタップ、
90度面と-90度面の加工を一気に終わらせる。

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終わってみれば工数5工程、シリンダ系は手間かかる

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昨日は携帯忘れて更新出来ませんでした

4工程目、普通なら縦型でやりたい工程、
V815が入ってくるまでガマン、ガマン。

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裏側の5工程目は斜め38度の穴があり、
横の方が楽チン




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M1でやった穴からの距離がいるので穴にアタリを
付けてツラを削った。90度面と-90度面の
M1でやり残したタップ穴も加工。

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加工後、穴からツラの距離を確認しながら
Z原点を追い込んでいった。
(暖まるとプラス傾向になっていく)

ジョウバンがほしい。

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タクラに注文していた別作のサイドロックホルダが入った。
シャンク12のセンタースルーの刃物は数多くあるのに
サイドロックとなればどこのメーカーもあるわけではない。
あったとしても全長が短い。今まではΦ32−Φ12の
コレットを介して使用してたけどやっとすっきりする。
全長240なのでかなりの深穴にも対応できる
こいつの値段は忘れたけど別作はタクラが安いです。

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アルミ回しながらV815とオオクマ移設の為に
床にケガキを入れた。奥からマザック、オオクマと
並ぶ予定。

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この前やったアルミのデフギヤの相方が入ってきたので
こっちの段取りを先に進めた。こいつが段取りできれば
回しながらFCの続きの段取りができる。

写真見るとめちゃくちゃシンプルなクランプに
なってるけど、故意にこうしたわけじゃない。
ほんまにここ以外はクランプできないしサポート
もできない。動き止め無いって不安

今回、80ミリ下がった場所に穴が多く、ボーリング
の粗、仕上げでかなり本数になる。

帰る間際、14のマシンリーマの加工数箇所で
手こずってしまった・・。アルミのイモノ加工で
水溶性でマシンリーマは絶対向いてない!
「ギーギーゴーゴー」うるさいっ!し、リーマ
バック時に2回もソケットから抜けてしまった。
アルミ用の超硬のブローチ無いし、明日
ヘリカルで仕上げるようにしよう


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小さなワークはコツコツと
あ〜じゃまくさい
M2でステ引きも兼ねて2面の加工。

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M3で周りの残り1面の加工。
小さいけどシリンダーなので段々になった深い穴が
多いのでドリルとリーマの取り付けに時間食ったぁ〜
ここまできてもまだ裏表の加工が残ってる。
あ〜、じゃまくさい〜

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材料のままこっちに回ってきた。
見た感じ、ツラ引きさえじゃまくさそう
「1面引いて持ってきてくれ」って言うのもシャクなので
今回はV815用に作っておいたクランプセット使ってみる
気になった。でも横でこういう形で加工するのは初めて。

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仮押さえ後、上から突っ張り、サイド3点で斜めにサポート。
取り付け後、ぶっ飛びそうな予感・・・。

おもいっきり引っ張ってみた
ズボッって抜けて自分が後ろに飛んで行くイメージで・・・。

ビクともせん
これならOK

SV390Φ40で切り込み1ミリずつ追い込み、仕上げ。
受けが3点しかないので歪が気になったけど
全然大丈夫やった

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原点シフトは強い味方や
やっぱりマザックは簡単に出来るっ

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こいつは厄介やど

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↑とりあえずステ引きじゃ!

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↑M2ボスチュウシンで原点とり、反対側は原点シフト。
フェーシング後、46のボーリングを通し、
反対側でアナチュウシンで原点取り直し、
両側から50穴仕上げる。

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M3はアタマおかしなった
たまたまΦ50の段付のボスがあったので
原点とり用とクランプ用で共用する。

正面で50穴の中心を基準とし、12度、192度、
−12度、−192度、90度、−90度は
原点シフトを使う。M2と同じ要領で穴加工後
芯を出しなおして加工した。

基準の0度の原点プラス6個の原点で
ヘロヘロじゃ〜

でも意外と簡単に出来た

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修理

昨年12月から調子の悪かったパレットフックピンの修理
が、ようやく実行された。12月2日にサポートに電話した
あとは、大阪のサービスからすぐに連絡が入るようには
なっていたけど結局連絡は入らず、今までは自分でセンサーの
位置を変えるなどだましだまし動かしてたけど、1月12日に
再度サポートに電話を入れた。そのときの担当は大阪サービス
から連絡が入っていないことにビックリしてはったな
その後すぐに連絡があり今日、修理となった。
ほんまに段取り悪い会社や

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↑6パレの下にもぐるサービスマン。


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社内で溝の粗までやって研磨に出してたサブテーブルが
上がってきた。これ見るといよいよって感じです。
溝の仕上げはV815でする予定。
T溝ピッチは標準で150となっていたけどFHと
押さえ金を共用したいので125に変更。

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隣から移設するオークマの縦用の備品も一緒にそろえていく。

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機械の裏に置く棚と作業台のアングルも切れてきた。
月曜日、溶接してもらおう。

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1工程目があるていどまとまったところで
M2に掛かる。年末からコイツやってて大体
傾向がわかってきた。穴の位置度は昨日書いた通り
タッチセンサで補えるけど、全長だけはどうしようもない。
機械が温まってくると2個終わるごとに全長で
0,02ほどデカくなる。片面で0,01ミリ。
その都度、原点を追い込んでいく。
この操作がなければ1,2工程連続で回して
1個づつ上がっていくのに・・・

明日もこれ回りっぱなしやな

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今日は朝から加工手順の変更。
今までは写真右側の穴でアナチュウシンで
原点をとり、左側と裏側の原点は原点シフト
使っていた。
それを原点シフト計算後、3面をフェーシングのみ
加工し、正面の時と裏面の時の原点は左面の
削った面でキジュンメンXで原点をを取り直し、
左面の時の原点は正面と裏面の削った面で
トッキハバXで原点を取り直すように変更。
これが今までは簡単にできるかどうかが
わからなかったのでこの方法はとらなかったけど、
今日テストしてみると、原点シフトの値が
入力されるG54〜G59はタッチセンサー
対応だった。これビックリ

原点シフトの値はここに入力される。
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↓このように使える。
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久しぶりにスカッとしたで〜

まとめると、
一番芯にしたい穴で自動で芯を出し、
原点シフトで残り2面の原点を出す
    ↓
3面をフェーシング
    ↓
重要面からの原点を取り直す(両穴の芯を通すため)
    ↓
   穴加工

これからはこれで決まりやっ

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年末に5個だけ納品していた分の続きに掛かる。
寸法チェックしながら加工したけど、やはり
原点シフトの値と現物の寸法が合わない。
今日の朝一の現場の気温は7度。
とても精密部品を加工できる環境ではない。
ストーブ入れてくれ〜
機械の伸び量を気にしながら加工するのも
じゃまくさいので現物の仕上がった面で
原点を取り直す方法に変える予定

明日は何度かな
せめて15度くらいの環境で仕事したい

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昨日ステ引きした面を下にして今日はM2に掛かる。
今回原点シフトは使わず、正面の仕上がったツラに
90度面と270度面で毎回タッチセンサをあてて
原点をとるようにした。さらに0度面にもどり
トッキハバでXの中心をとった。(0度面は左右均等)
こうすれば機械の伸び量を気にせずに加工できる

この時期、空調のない現場での寸法出しは気ぃ使う

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新年、明けましたっ
今年もよろしくですぅ〜
祝日なのに今日が初出でした。

初仕事はアルミのケースでステ引きだけやりました〜

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