φ125の390、径が大きくなってくると
ある程度高さを出してやらないと面租度が悪くなる。
チップ交換のたびにダイヤルを当てて±0,01に調整するのが
じゃまくさくてたまらない。
チップ精度はどれくらいなのかを検査してみた。・・・コレマタジャマクサ

チップはM級のイモノ用で20個の新品を
同じ位置に取り付けた。
結果は0,06のばらつき。
又、チップにポンチの様な印のある側とない側でも
ばらつきがあることがわかった。
1個のチップでも両面同じとは限らないってことです。
カッター本体は新品時には検査していないので
何とも言えないけど、すでに0,04のばらつきがありました。
サンドビックのサービスに問い合わせると、
M級のチップ精度は±0,05で
E級の精度は±0,03だそうです。・・・サイショニキケヨ
M級なら実に0,1の幅があるって・・・モウチョットナントカシロヨ
地道にチップを入れ替えながら出すしかないのか・・・トホホ
ある程度高さを出してやらないと面租度が悪くなる。
チップ交換のたびにダイヤルを当てて±0,01に調整するのが
じゃまくさくてたまらない。

チップ精度はどれくらいなのかを検査してみた。・・・コレマタジャマクサ

チップはM級のイモノ用で20個の新品を
同じ位置に取り付けた。
結果は0,06のばらつき。
又、チップにポンチの様な印のある側とない側でも
ばらつきがあることがわかった。
1個のチップでも両面同じとは限らないってことです。
カッター本体は新品時には検査していないので
何とも言えないけど、すでに0,04のばらつきがありました。
サンドビックのサービスに問い合わせると、
M級のチップ精度は±0,05で
E級の精度は±0,03だそうです。・・・サイショニキケヨ
M級なら実に0,1の幅があるって・・・モウチョットナントカシロヨ
地道にチップを入れ替えながら出すしかないのか・・・トホホ
▼ クランクケース

またまた来ましたクランクケース

今回は4気筒です。図面の数こそ減ってますが、
8枚の図面と、まる一日格闘しました。


5箇所の壁を貫通するφ36H7の穴を発見した時には
正直ショックでした・・371ミリ
・・ってか今回事前にチェックする暇がなかったので
「一回やってるし、イケるやろ?」的な甘い考えがあだとなりました・・・トホホ
今日1日掛かりでプログラムを完成させて
帰る間際土壇場でボーリングバーをちょちょいと作って・・

シャンク32のミガキでφ36の穴が繰れるように・・
中心で回したとしても壁との隙間は2ミリ

でもこれくらいにしないと絶対ビビる


粗用は直接ミーリングでつかんでプリセッターで
φ35,7にしてこんな感じ・・

仕上げは径調整できるようにこんな感じです。
長ッ
・・でも半分づつでもこの長さ
やっと明日から加工に掛かれる・・・アーチカレタ

▼ 自作ボーリング
▼ スーパーUドリル
▼ 外径ボーリング

ついにデビューです。
FH6800のマガジンに取り付け可能な直径値は
カタログ上ではφ260。
このボーリングは外径としてはφ288、
バイトを取り付ける部分を合わせて直径値で言うと
φ380にもなる。
マガジンに取り付けて回してみると、もう限界近い・・。
でもまだ10ミリ以上は空いているいるので
φ400まではイケるかな?
隣にツールがあっても問題はないみたいやけど、
隣のツールはツールロードするとおそらく同時に
抜けてしまいそうなのでそこは慎重に・・。

ツールチェンジ後、即回転するとATCカバーに接触するので
タンドウユニットでワーク原点の中心に移動後、
加工プログラムで回転。粗、仕上げ共に逆転仕様。
って言うより、ヒダリ勝手のバイト買ってない・・。

最初はV100のF0,08で突いていったけど
ワークがややビビッているのかV80F0,05まで
条件を落とす。底から5ミリ手前まで粗で突いて、
底の5ミリは390で落としていき、さらにシャンク
25の旋盤用バイトで底を0,1、壁をφ287,8で
回って外径仕上げのボーリング。
仕上げはV100F0,1ですんなりイケた。

▼ チップ交換
このイモノ、修正することになった。
どこが加工したかはわからないけど現状内径φ198
マイナス0,03〜0,05を0ネライにしてくれと。

取り代がほとんどないのでタッチセンサで当てた原点と
同じ芯でダイヤルを回して確認。5ミクロンほどのズレは
確認できたけど芯円度がいまいちなのでこのままGO。

入り口部分のみボーリング当てたらY軸の上部分しか当たらない・・。
なんでぇー?(○´・c_・`○)??
しばらく考える・・・。
タッチセンサのズレ?は数回確認
Y軸の機械的なズレ?ありえねぇ
とりあえずY軸を0,01づつ下ろして中心にもっていった。
結局Y軸マイナス0,03でほぼ中心だったので
そのまま加工。
確認のためもう一回タッチセンサで繰った穴の原点を
とってみると中心が0,02ほど下がった???
ってことはこのボーリング???
刃先はいくら振れていても径が大きくなるだけ・・。
もしやテーパの拘束部分がおかしいのか?

なんらかの形で斜めにクランプしてるとか?
主軸側の内径は傷もなく正常でどうもこのボーリングが
おかしい・・。
こんな経験は初めてやけど今まではボーリングは
常に「芯」にあって芯円度のいい優秀なツールの
イメージがあったけど今日、その考えはくつがえされた
ボーリングの完成精度により「芯」で回っているとは
限らない? ホント o(゚Д゚)カよ???
偶然、別の件でクロダの営業が来たので検査を
依頼しておきました。゚.+:。(*-ω-)(-ω-*)゚.+:。ウンウンん
どこが加工したかはわからないけど現状内径φ198
マイナス0,03〜0,05を0ネライにしてくれと。

取り代がほとんどないのでタッチセンサで当てた原点と
同じ芯でダイヤルを回して確認。5ミクロンほどのズレは
確認できたけど芯円度がいまいちなのでこのままGO。

入り口部分のみボーリング当てたらY軸の上部分しか当たらない・・。
なんでぇー?(○´・c_・`○)??
しばらく考える・・・。
タッチセンサのズレ?は数回確認

Y軸の機械的なズレ?ありえねぇ

とりあえずY軸を0,01づつ下ろして中心にもっていった。
結局Y軸マイナス0,03でほぼ中心だったので
そのまま加工。
確認のためもう一回タッチセンサで繰った穴の原点を
とってみると中心が0,02ほど下がった???
ってことはこのボーリング???
刃先はいくら振れていても径が大きくなるだけ・・。
もしやテーパの拘束部分がおかしいのか?

なんらかの形で斜めにクランプしてるとか?
主軸側の内径は傷もなく正常でどうもこのボーリングが
おかしい・・。
こんな経験は初めてやけど今まではボーリングは
常に「芯」にあって芯円度のいい優秀なツールの
イメージがあったけど今日、その考えはくつがえされた

ボーリングの完成精度により「芯」で回っているとは
限らない? ホント o(゚Д゚)カよ???
偶然、別の件でクロダの営業が来たので検査を
依頼しておきました。゚.+:。(*-ω-)(-ω-*)゚.+:。ウンウンん




・・・オレッテヤルワー




























