:機械加工

やっても〜た!

やっても〜た! に関する記事です。
画像 021

この300のハイトゲージ、ジョウバンから落としてしまいました。・・・ヤッチャッタ

画像 022

このハウジングをケガくのに、3点で受けてレベルを出していたら、
突然、ガチャーンってくずれてハイトゲージを弾き飛ばして
真っ逆様に落下、液晶画面が割れてしまった・・。サイアクダ・・・

なので、

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製缶マルAまで済ませて加工できずにほこりまみれになっていた
アングルプレートをやっと加工する気になりました。・・・ウンウン、コノサイダカラ

画像 025 画像 024


やっぱり薄物のケガキはこうあるべきですな・・・グー
あーケガキってじゃまくさい

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画像 012

クランクケース、通算2個目のを出しました。
昨日は寝れませんでした。・・・ドウセモトモトフミンショウダケド
加工中に微妙に動いていたようで・・・
複数面の加工では経験上、上からの4箇所のクランプで
動いた事はなかったので安心しきっていました。
やっぱり動き止めをつけるべき?
そんなことは重々わかってる。
今まで何回動かれたことか・・・
今あるテーブル、クランピングのためのアイテムでは
つけれなかったし、4箇所で動かないという
安心感が不適合を生んでしまった・・。イタイ、ホンマイタイ

画像 013

完璧と思えるほどクランプできていたワークを
動かした工具はφ13×300のロングドリルでした。
ヘタリ具合を見てもそんなに?と思えるくらいにしか
ヘタッてなかったけど、一応研ぎなおそうと思って
“矢”でドリルソケットをコツンと一発やったら
中間あたりでポロンと折れてしまった
おそらく190ミリの深さを動いた状態で突いていたので
横っ腹がすれてひん死状態だったんでしょう?
でもソケットから抜くときにこのポロンと途中で折れる
現象、ちょくちょくあるんですよね?・・・ゼッタイアタリハズレモアルハズ

画像 014

ジグ作るか?いや今回時間もないので
根元から立ててるM16のズンギリを
写真のものに変えました。
ズンギリも長くなれば締まった感がなんとなく
気持ち悪いんですよ?
締まりきるけど横からの衝撃には弱い気が・・・。
これでどれくらい変わるのか???
そんなん知らん。たぶんめっちゃ変わってるさ

自分ってギャンブラー



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20071203215348.jpg

FH立ち上げ当初から絶好調だったサンドビックの
スーパーUドリルがついに焼きついた
おそらくチップの破損による焼付けと思われる。
永いこと確認してなかったし


そう言やこのドリル、あまりにも良く切れるし
チップの寿命もわからないくらい良くもつんで
寿命管理がおろそかになっていた・・・
工具寿命も入力していなかったし・・アイタタタ


まかせていたとは言え、確認作業を指示しなかった
自分にも落ち度はある


このドリル、今までの加工でいたる所で使用してるので
即注文はしたもののなんといっても値段が高い・・


次はこうゆうことのないように
工具寿命管理画面を活用しよう




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決してミスってはいけません・・・イキナリカイッ!


あれだけ確認したのに・・・

20071113190102.jpg 20071113190051.jpg

20071113190113.jpg


φ40の通し穴とは別に片側からφ62、
反対側からφ84,5の穴がある。
加工終盤でメントリの工程で発覚・・・。
円周上に走ったメントリの加工音が微妙に
違っていた・・・。
もしやと思い座標を確認してみたら
φ62はY座標が128,0
φ84,5は127,8になっていた

そもそも座標の打ち込みは
CADで拾った座標をそのまま打ち込む。



20071113190133.jpg 20071113190123.jpg


φ84,5のY座標はCAD上、127,80
φ62のY座標はCAD上、127,797
になっていたので打ち込む際に勘違いして
128,0と入力してしまっていた

127,797は127,80にしたつもり


イイワケハイタシマセン


ブッシュ修正は不可でとなりました

材料代ウン十万?


ソレイジョウユーナ モーダメダ━━。゜(。ノωヽ。)゜。━━ァ!!!!


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20070706202436.jpg 20070706202447.jpg

昨日サンドビックのシムに付け替えたミツビシの
φ160のカッター、朝一でお陀仏・・・。
現役、半年ほどで他界・・。

ほんまに社長、ゴメンナサイ



バイスでクランプしていた異形の溶断材、
1ミリ掛けただけで浮き上がって・・・。
情けなさ過ぎて衝撃画像は載せれません




日曜日は「どて市」行って勉強や!





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20070704204610.jpg

やっても〜たのN君が

ワークと回転ドアがゴツン・・。



ドア側のアラームとテーブル側のアラームが消えない状態で
テーブル側を動かそうとするとドア側のアラームで動かなくて
ドア側を動かそうとするとテーブルが原点にないため動かない。
大抵どちらかは解除できて復帰できるはずが・・・。

サポートに相談すると、何やらバラしてどうのこうの・・?


( ゚∀℃( `Д´)マヂデスカ!?


仕方なくサービス呼んで来てもらった。



な・の・に・・・あっさりこのボタンで復帰???



20070704204620.jpg

MF1のボタン押しながらテーブル原点復帰

あれま・・動くじゃない???(/。\)イヤン!ハズカシイ


そう言や制御盤がM32の時はこういうスイッチ押しながら
復帰した記憶が???

M640になって以来ここまで動かなかったことはなくて・・




サポートのおっちゃんも言ってくれればいいのに



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20070608193614.jpg

やっても〜た連発か?
この前出荷したケースアクスル、
取り付け穴ピッチがおかしいと?

図面とプログラムを照らし合わせ、
じっくり確認したら、

あ、   れ、   まぁ、 

角度ピッチが2箇所、1度ずれてる〜 ガ━━(゚Д゚;)━━━ン!!



ショショショックゥ〜〜〜〜〜〜〜〜
最近、CADで座標拾い出すようになり、
こういう不適合もなくなってきてたのに、
これの時に限って、「前回のプログラム修正するから
ええよ」ってなって、前回のプログラム、ロード
しようと思ったら、その部分だけ別のデータを
上書きして消えてしまってたん忘れてて、
一からプログラム作った結果がこれかよっ


6台のうち2台は正規の位置に修正で
あと4台は不適合・だ・と・さ




20070608193609.jpg

CADでずれ量見たら2.8ミリ・・・。



全部修正させてくれよ〜ΣΣ(゚д゚lll)ガガーン!!

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縦でやることになったマニホールド、改定があり、
左右の厚みが違う・・。

いろいろ話し合った結果、バイスでくわえる事に。
ハイトゲージでレベルを出し、後はT君にまかせた。

FHで別のアルミやってたら縦の方から
強烈なガタゴト音・・・。

あらら・・、やっぱり・・・か?


20070606191132.jpg

バイスから浮き上がりお釈迦・・

気を取り直し、こうなった。

20070606191126.jpg

最初は手前一箇所のクランプが無く、ジャッキのみだった。
ココをクランプしておけば安全?などと言う考えは
全く無かった


その後は問題なく事を終え、この工程終了。ε-(*´ω`*) ホッ





20070606191144.jpg

旧現場に支柱の進み具合見に行ったら、進展無し(;´д`)トホホ

それにしてもやっぱりコイツも細すぎる?185マル

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20070227191049.jpg

昨日コイツやっててフランジのとこ破れたし、
材料不良やって思ってたのに、自分が間違ってた

φ70のところφ80やって・・・
道理で取りしろ多いと思った・・ガ━━(゚Д゚;)━━━ン!!

修正不可、完全アウト(●>Д<)ε3。゚.o。最悪ダァ。o.゚。


残り1個だけ進めました。

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朝一、暖気しながらボォッ〜と図面見つめてたら
とんでもないこと発見する
このピンクのマーカー塗ったところ、φ表示になってない
横穴の径と思って横からφ31,8のキリ穴明けた

20061209183651.jpg

実はこの穴、φ31,78の交差ありだった・・・
土曜日やっつうのに修正か・・・。
とりあえずブッシュ入れれるくらいの径、φ40くらいに
広げようと思い、φ39のキリとφ40のリーマを調達。
さっそくφ39のキリを突く。が、ドリルアーバーが接触する。
・・・ついてないわ
延長ソケットも無いのでそのままアーバー削る。

20061209183715.jpg

ボーリング用のバイトをテーブルにクランプしてそのまま
削る。また、硬度上がってるから硬いこと硬いこと。
0,5ミリずつ、チビチビ、チビチビと・・・。
あぁ〜、悲しい

20061209183732.jpg 20061209183742.jpg

とりあえずφ40にしておいた。実寸はφ40,03、
月曜日、旋盤のおっちゃんにこれに合わしてもらおう。

20061209183706.jpg

修正終わって、ヒンジ部分の間削る。
テーブルとの隙間、スーパーギリギリ。

月曜日から別のイモノ掛かるのに使う片面イケールの
仕上げを掛けて帰って来た。

20061209183749.jpg

土曜日はキライだ

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20061120192928.jpg

M12深さ20、でも下穴は25で明いてて一番奥で折れている。
最悪のパターン。今回は放電借りてきて抜こうと思ったけど
やっぱりエンドミルで突く方が早い気がしたのでやめた。

20061120192937.jpg

10ミリの超硬の使い古しを付けた。今回はこいつに死んでもらおう。
V20F0,01で慎重に送りを止めながら突いていく。
嫌な音の連続・・・。
「バキバキ、ゴンゴン」という音が落ち着いたので、止めて
覗いてみる。タップのツラがフラットになっていたので
次の段階へ。

20061120192945.jpg

この時点でエンドミルの肩はボロボロ。

20061120193005.jpg

エンドミルの先を超硬用のグラインダで研ぐ。
コンクリートドリルの様な形状にし、刃は立てない様にする。

20061120193029.jpg

再び同じ条件で突いていく。当然、嫌な音の連続。
折れて壁に食い込むと余計に厄介になるので慎重に。
今回は一発で底に達した。でももうボロボロ。

20061120193019.jpg

底に薄っぺらくタップが残っていたので叩いてかけらも
全て取り除く。
その後タップでさらえる。この時も「ギーギー」と嫌な
音がする。無理せずに戻しながらさらえていく。

最初に10ミリのエンドミルを付けてから、タップで
さらえ終わるまで45分でした。

放電で取り除くにしろ、このやり方にしろ、タップ除去には
無駄な時間がかかり過ぎるのでタップは出来るだけ早く
交換するようにしましょう。
   ↑
これワシかっ

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製缶物のミギ、ヒダリ、向かい合わせにクランプする。
一台づつよりこの方が都合良かった。
ボーリング穴は49のタフドリルで全て楕円に加工し、
キリコ巻きつき防止対策をする。

20061120192911.jpg

ボーリングも終わって取り付け穴の加工でまたやっても〜た
M12のタップ折れた
このあとM8もM10も新品に付け替えた

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 20061116200226.jpg

SS材、全周に12箇所PS1/8のタップ。
3箇所ほど立てたあとムシレてないかチェックしたら
ややムシレ気味だったのでグリス塗りながら加工してたら
「バキッ
「最悪ゥ〜グリス塗ったったたやんけ〜?」
しゃーない。気ぃ入れ直して2本目。
最後の12箇所目の穴で「バキボキッ

普通2連発は無いやろ
下穴φ8.5じゃアカンのか!?

20061116200235.jpg

2本の折れタップ除去にφ7の超硬エンドに死んでもらいました。

スッテンコロリンにしときゃ良かったぁ〜

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 20061109192407.jpg

図面のφ48,1を忘れてた
完璧を目指すえいチャンとしては納品した製品が
戻ってくるつーのはかなりショッキング
ここの仕事は一番小さい穴は黒皮のことが多いので
見落としたか〜

速攻で終わらした

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