:機械加工

備品等

備品等 に関する記事です。
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チャックワークのバリエーションを増やす為に
三割りのフランジを取り付けれるようにしました

通常チャックは張るだけの役割ですが、
フライス加工では突く抵抗に弱い為
3点で張って3点で受けれるようにと

またフランジ圧は20ミリなので空いている
スペースには追加工が可能です。

画像 041


元はマルのフランジです。
スクロールチャックの爪を抜いて
三割の1枚に付き2箇所の取り付け穴を
チャックに明け、フランジを取り付けて
底に0,1ミリを残した常態で
3等分しました。


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改善

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いつの日か内張り用の吊り具を紹介しましたが、
使用時に常に写真の様にビヨ〜〜〜んって伸びていて
小さい穴を張る時に片手で縮め辛いので
バネをつけました。


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すごくいい感じ
今やこの吊りクランプは必須アイテム
コイツなしでは仕事になりません

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旧現場でフランジ付きの古びた9インチのチャックを
見つけたので「これはいただき」と言わんばかりに
FHに持ってきた。

このチャック、
何年回されずに放置されていたのか?
っていうくらい油とほこりまみれになっていた。
エイチャンガツカッテヤルサ


今の会社は基本、旋盤加工がないので丸物からの
加工が圧倒的に少ないけど無ければ無いで
段取りの幅が狭くなる・・。

今回のハウジングフライホイールは
今までより更に薄型化されており
ケガキ作業もめんどうで
テーブル中心で芯を出したチャックからの方が
原点出しも楽なのでちょうどいい機会です。
今後の段取りパターンもちょっと変わっていくかな?




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旧現場で加工を終えた1800カクのテーブル。デカッ

思わずとっちゃいました

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どこの工場でも見かけるコイツ。

自分がこの業界に入った時にはもう既に
このデザインの缶があったような・・。


少なくとも20年以上は頑張ってくれている??


ステンコロリンには負けるけど
これからも頑張ってもらいたい


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製缶まで終了して未加工で止まっていた小物用の
Vブロックに取り掛かった。材質はS45C。
今回のイモノで使う予定。


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加工終了後、角度面に焼き入れをした。

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このイモノをこの面で吊る時毎回うっとーしい。ヾ(´_っ`)ヤダ
真ん中の穴に木の角材を入れてその角材をロープで吊る。
その作業がとてつもなく面倒なのでええ加減何か吊る方法
を考えなければと・・・。(;゚;艸;゚;)ぅ゛…〜ん

ふと以前にオレンジブックに載っていた吊り具の
ことを思い出し、絵を描いてみた。

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内径を内側から張れる様にこんな感じ?

適当なフラットバーを切ってさっそく作ってみた。


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ブーメラン形に曲げるところまでは一人で出来たけど
バーを90度ひねる時はおっちゃんに手伝ってもらい、
完成。意外とあっさり出来てしまった。



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おぉ〜!これい〜よ!すごおぉぉ━ヾ(o゚Д゚o)ノ━ぉぉおいっ!!

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最近T君とハイトゲージの取り合いになるので
一回り小さい300のハイトゲージを購入した。

ほとんどのワークはこのサイズでイケてしまうので
今度はコイツを取り合いになるかも・・・。
イヤ━━━━━(´・∀・`)━━━━━ン!!!!


やっぱり軽い方が腰にもいいし使いやすい


このハイトゲージを含め、えいチャンの
切削工具購入先は

株式会社 センナン

東大阪時代、「ここが一番安い」と思っていた
10年以上お世話になった工具屋さんよりも
安い

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ダイヤルゲージの軸のもどりが悪くなってきたので、
暇を見つけて洗浄しました。
数年前に大手企業のダイヤルゲージ分解洗浄の講習を
受けた手順を紹介します。(ミツトヨ)
各部名称は覚えてないので適当です。m(。・ε・。)mスイマソ-ン

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裏蓋のビスをはずして蓋をあける。

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バネと2箇所のピンをはずす。
バネは手で、ピンはテーパで効いてるだけなので
ラジペンでこじてはずす。
この作業は反対側からバラした後にする方が楽でした。
手順が入れ替わってるけどこのやり方でもです。

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軸の上下の部品をはずす。(ねじ式)

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表側、カバーを手ではずし、長針はニッパで軽くはさみ、
上にこじる。必ず上から覆って行う。
飛んでしまえば((lll-д-))...。oо○【最】【悪】

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短針も同じ様に。

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目盛り盤をはずす。(のってるだけ)

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4箇所のビスをはずすとギヤボックスとOリングがとれる。

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ここまできてやっと軸がぬける。

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バラした部品はホワイトガソリンで洗う。

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この部分は汚れてなければそのままに。
洗浄した場合、多少、ホワイトガソリンの成分で動きがにぶる。

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軸はサンドラバーかハンドラッパ等で磨く。

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内径部分は通常、タコ糸にアオコと言われる研磨剤を
こすりつけて穴を磨くけど、見当たらなかったので
書類を綴るひもに車用の研磨剤を塗って磨いた。
((o(,,・´ェ`・,,)o))ダイジョブ??

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↑このひもアカン・・。速攻でボロボロ。やっぱりタコ糸。

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磨き終わったらガソリンで洗浄し、軸を通して動きの確認。
この時点でスコスコに動かないとヽゝ゚ ‐゚νダメナノネ・・・

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逆の手順で組んでいく。
2箇所のピンと長針と短針は小さい金づちで軽く叩いてやれば
オッケーです。

この先もう、写真とるのがだるくなった、ごめんちゃいm( __ __ )m

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ミーリングチャックに4インチのチャックをつけて
マシニングでミニ旋盤加工。コイツ自体の価値は
えいチャン的にかなり評価は高いけど、常に修正時に
活躍するアイテムなのであまり公開はしたくなかった。(;^ω^)


古い汎用旋盤でやるより精度は数段いい゚+。*゚+。(*゚U゚*)bグッド!!。+゚*。+゚
制御盤のカウンターを見ながら追い込んでいけば
寸法も出しやすい。
バイトはバイスでクランプしてます。


ちゅーか最近修正続きで仕事にならん

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このズンギリのセットはV815が入る前に今年から
入ったT君とK君に寸法切りとバリ取りを頼んだセット。

いざ使ってみるとフランジナットが口から入らない
ボルトが数本あったので結局は自分が取るハメに・・・。
切断機で切ったあと、砥石の横っ腹でバリをとる。
グラインダで取るよりこの方がツルッっとした
メンがとれる。ちゃんと説明したのに・・。(´Д⊂ モウダメポ

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↑こんなバリ出たボルトが数本・・。
これって段取り中にスウ〜っとナットが通らんかったら
えいチャン、(#゚Д゚)y-~~イライラ

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ぜ〜んぶツルツルのメンにしといたった(`・∀・´) えっへん!

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社内で溝の粗までやって研磨に出してたサブテーブルが
上がってきた。これ見るといよいよって感じです。
溝の仕上げはV815でする予定。
T溝ピッチは標準で150となっていたけどFHと
押さえ金を共用したいので125に変更。

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隣から移設するオークマの縦用の備品も一緒にそろえていく。

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機械の裏に置く棚と作業台のアングルも切れてきた。
月曜日、溶接してもらおう。

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この会社ではマグネットでクランプして板物を2面引きはしない。
ワークが巨大なのでマグネットなんてありえない。
周りからせってクランプしている。そのためのクランプ部品です。

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今日の帰り、かなり前からテーブルに乗っていた片面用の
イケールの溝の粗だけを掛けて帰って来た。

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V815の備品として毎日コツコツとつなぎの仕事として
回してきたのがだいぶたまってきた。
これでこそ6パレのメリットとも言える。
来年までにまだまだ使えそうなクランプ部品等を
作る予定。

それにしても最近仕事が薄い!
鋳物がほとんどまわって来ん!

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100均で買ってきたブラシ。以前はもうちょっと毛足の
短いのを使ってたけど、これくらいの方がT溝内で広がって
くれてキレイにキリコが掃ける

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